PLC,編碼器,變頻器實現同步控制的一種方法簡介:變頻器與可編程序控制器通過RS485通訊連接控制電機速度;可編程序控制器根據編碼器測出的現場速度改變變頻器頻率;觸摸屏設定工作參數。
1,設備工作原理簡介。
設備的用途為印刷后續加工,全自動覆膜機。
工作方式為把單張紙表面覆一層塑料膜,使印刷品表面看起來更亮,并保護印刷表面的圖文。好比色拉油的包裝標貼,或者某些書籍的封面。
首先,一張張印刷后的紙張通過直線傳送到腹膜滾筒,然后通過滾筒施加的壓力,使紙張與薄膜貼合在一起,最后把紙張與薄膜接縫處切開,詳細的工序不贅述。
2,主要技術難點。因為紙張是一張張的傳送到滾筒,薄膜是環繞糾纏在滾筒表面的,要使它們貼合在一起,并且每張紙之間不能有間隙。通俗的講就是:把一張張的紙,首尾相接的貼在一卷薄膜上。紙張通過直線傳送到滾筒上,薄膜通過開卷機構附在滾筒上,然后壓在紙張表面。
這里,直線輸紙機構與滾筒分別有兩個變頻電機驅動,所以要求兩個運念頭構的表面線速度必需一致。只有這樣才能使紙張之間腹膜以后不留有曠地空閑,控制精度要求誤差不能大于1毫米。紙張的長度是可設定的,好比,某次是要求一萬張平等長度的紙張,下一次有可能是另一種長度規格的紙張。滾筒的直徑確定不變。
設備安裝2個旋轉編碼器,分別檢測輸紙機構與滾筒的線速度,plc根據計算的速度調節變頻器的輸出頻率使它們的線速度保持一致。在計算過程中因為存在圓周率,必須把計算的數據取整。這樣經由乘除計算后才能得到比較正確的數據。計算的過程中數據取整只有把數據同時擴大1000倍或者10000倍才能得到比較正確的商。
plc的被除數是有限制的不能太大,否則溢出。在這里選擇1000p/r的旋轉編碼器。就可以直接把紙張的長度分成1000份。并且把數據擴大1000倍。關于這些是詳細設計變程過程中選取的。在這里只是說明一下。不再把數據計算逐一演算。
根據數據計算結果不停的比較兩個數據。依據比較結果加減從變頻器的頻率,使兩個機構的表面線速度保持一致。比較周期為20毫秒,加減的頻率單位為0.01赫茲。
3,系統組成。編碼器2個,分別輸入plc的兩路高速計數通道。兩個變頻器通過plc的rs485通訊口改變頻率,組成簡樸的閉環控制系統。詳細的關于plc與變頻器通過485通訊連接不在這里詳細說明。大家可以參照modbus通訊協議和支持它的變頻器手冊。詳細的方法將在以后的文章里跟大家交流。